| | | 门站计量输差成因技术分析
| | 无机化工 郑州燃气集团于1999年投资建设新门站计量控制系统,该系统采用四路孔板分段进行流量计量,计算及数据处理采用aga2150计算模块,计算标准依据agano.8,等同国家标准gb2624-93和sy/t6143-1990,2000年7月经河南省技术监督局检定,该计量装置系统误差小于1.3%,在国内同行业中都是比较先进的无机化工,无论是一次仪表,还是控制系统及计算软件,都是采用非常先进的无机化工技术产品,其科技含量是相当高的。 上游开封站的计量系统为单路孔板计量,cw430差压计记录压力和差压,通过求积仪对记录卡片求积压力值和差压值,24小时定时读取温度,最后带入公式计算流量,标准采用syl04-83。 经过近两年的运行,门站上游的计量输差一直较大,下游的输差也很大。尤其是季节变化存在一定影响,输差分布详见下图: 对于上游输差,可以从以下几方面分析: 1. 标准不同存在的差异: 1.1相对密度系数计算方法不同,两标准相差约0.15%; 1.2压缩系数计算方法不同,两标准相差约0.75%; 1.3流出系数计算方法不同,两标准相差约1.5%。 2. 环境温度变化的影响: 这里主要是分析上游开封站所用仪器造成的影响。 2.1流量计算中,温度参数的读取不准,温度计易受外界环境温度影响,引起介质温度测量误差; 2.2双波纹管差压计中,测压元件波纹管的老化及腐蚀,使自身的温度补偿功能失效或降低,引起温度变化误差; 2. 3双波纹管差压计中,弹性元件如扭力管、量程弹簧组等,其刚度受到环境温度影响,也易造成一定误差; 2.4气体中含的水、轻质油及一些颗粒杂质,随着环境温度下降,容易导致取压管路发生堵塞或阻塞现象,也易造成误差。
| | | |
| | | | <<<<<全文未完>>>>> 全文字数约1579字 | |
| | |
| |
|