| | | HCR技术在印染废水改造中的应用
| | 给水排水考研论文 摘要:目前,有些污水治理项目由于污染负荷的给水排水考研论文增加,导致处理设施不能稳定达标运行,或运行费用太高,严重影响企业的给水排水考研论文发展。HCR技术凭借其结构简单,安装灵活,氧的利用率高,操作管理方便等优点,必将在废水治理和改造中得到推广和应用。 关键词:HCR技术 印染废水
我公司是全国最大的印染生产企业之一,在生产过程中,每天都要排出10000吨左右的废水,废水中含有PVA、淀粉等浆料,分散、活性、还原、偶氮、硫化等染料,平平加、净洗剂等助剂,碱等污染物。废水的COD高达2500mg/l,而BOD只有400~500mg/l,废水的可生化性较差。2002年,公司引进意大利印染废水治理技术与设备,由于设备引进后,生产环境发生很大变化,增加了新的污染源,生产过程中严抓节水降耗,致使污水的单位浓度大幅提高,污染总负荷远远超过了设计能力,使得处理设施不能达标排放。为此,我们经过近一年的摸索,调试,最后,在意方原设计的基础上,引进HCR技术,进行改造,目前出水已稳定达到排放标准。现将其总结如下。 1、 原设计工艺流程及状况 1.1 工艺流程   1.2 参数说明 (1)整个污水处理的设计规模为15000吨/天,总装机容量1400kw。 (2)由于进水的pH值很高,一般达到12以上,追加硫酸中和至7~9。 (3)调节池总的停留时间9h,为防止悬浮物沉淀,池内设有射流预曝气及搅拌装置。 (4)配水池停留时间2h,进水与回流的污泥经此池混合后,分配至三个氧化池中,此池中设有曝器搅拌装置,避免污泥沉淀,水量的大小通过闸板调节。 (5)1#、2#氧化池为氧化沟池型,水深10米,供气量12500m3/h,3#氧化池为廊道型,水深5米,供气量2160m3/h,均采用微孔曝气供氧,三个氧化池并联运行,总停留时间48h。
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