论文下载 摘要:对于链条行业滚磨加工废水高浓度、B/C值较低的论文下载特点,采用化学破乳+A2/0工艺进行处理。运行结果表明,在A池HRT=10h、O池HRT=16h的论文下载条件下,只要加强管理,定时监控,及时调整,处理后的水可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。 关键词:滚磨废水 化学破乳 A2/0法 运行管理
1 工程概况 杭州某链条厂主要从事各种机械传动链条,包括大、中、小规模精密滚子链、套筒链、输送链。废水主要来自于滚筒滚磨产生销轴滚角或滚光时加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,主要污染因子为砂、皂角粉、漂浮油和碳酸钠引起的碱度。污水严重污染了周边环境。我公司接受该厂的委托,考虑链条行业的特点,设计化学破乳+多级气浮+A2/O法的处理工艺,经当地环保局的验收,出水达到污水综合排放标准一级。是全国首家链条行业污水处理达到一级标准的企业。 2 处理水量、水质 设计最大处理能力为1000m3/d,现在实际的水量只有900m3/d左右。 进水水质见表2-1:
表2 -1 设计进水水质 项目 pH CODcr(mg/l) BOD5(mg/l) SS(mg/l) 石油类(mg/l)
浓度 10~12 1200~1500 ≤400 ≤1760 ≤80 注:送样给当地环保部门的水质检测结果为:CODcr=1418mg/l,BOD5=292mg/l,SS=1429mg/l,石油类=71.7mg/l。 设计出水指标达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级排放标准。 3 处理工艺 该链条厂的废水不但SS、COD、石油类浓度高,而且B/C值只有0.22左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择化学破乳+多级气浮+A2/O的处理工艺。根据废水的特点:链条在滚磨加工过程中加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,附着在链条表面的油污以乳化油形式出现在废水中,由于废水呈碱性,我们先加酸破乳,气浮除油,除油后进入厌氧池(A1),进行长链的分解,进入兼氧池(A2),进一步分解有机物的长烃,使大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲烷化过程发生,在这一过程中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的B/C值得到提高,有利于好氧系统的正常运行,提高污染物的去除率。考虑废水中SS的浓度较高,采取出水过滤,出水达到回用水标准。废水处理工艺流程见图-1。
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