给水排水论文 摘要:尿素工艺冷凝液在回收过程中由于电导率高、与生水混合,易形成胶状物,导致生水过滤器频繁反洗,浮动床压差增加等故障。为查明形成胶状物的给水排水论文原因,解决回收过程中的给水排水论文问题,采取工业小试的办法,确定了合理回收流程,并运用在工业实践中,对同类型大化肥企业尿素工艺冷凝液回收具有借鉴意义。 关键词:尿素工艺冷凝液 胶状物 回收 流程
中石化九江分公司化肥厂是一套采用谢尔(Shell)渣油气化制氨、斯那姆(Snam)氨汽提生产尿素的大型化肥企业。其尿素工艺冷凝液经过尿素装置附设的废水处理设施预处理,送往水处理装置二级除盐系统除盐后,直接作为高压锅炉给水使用。但自投产以来,经处理后的废水由于电导率高,以及在回收过程中形成胶状物等原因,不能正常回收利用。既浪费了水资源,又污染了环境。国内同类型化肥企业也未较好利用,有的直接排放,有的高质低用作为低压锅炉给水。 1. 问题的提出 为回收尿素工艺冷凝液,该厂曾经过3次更改回收流程,但均未取得较好效果。2000年6月份将工艺冷凝液与生水混合经过生水过滤器和一级除盐系统(浮动床)处理后进入混床。回收前生水过滤器周期制水量可以达到3×104t以上,回收后批量只能达到5000t,生水过滤器频繁反洗,回收失败。
2000年8月工艺冷凝液进入一级除盐系统前,首先进入活性碳过滤,除去大部分有机物及尿素后进入生水过滤器。回收后生水过滤器仍然存在频繁反洗的现象,其间向生水过滤器投加杀菌剂处理也解决不了问题,第二次回收失败。
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