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二套催化CO余热锅炉节能改造的设计
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【供暖实习论文】摘要:本文介绍了二套催化装置CO余热锅炉节能改造的设计,通过合理的选型和工艺流程改动措施,使该设计达到了预期的效果。关键词:余热锅炉 水热媒 低温过热器 烟气换热器 给水预热器 1 前言 荆门分公司80万吨/年重油催化裂化装置,该装置工艺先进,渣油掺炼比大,自动化水平高,自96年开工以来给荆门分公司带来良好的经济效益。但与重油催化裂化装置配套的CO余热锅炉运行中尚存在一些问题: ⑴ 烟气流通阻力偏大,导致炉膛压力偏高,为控制炉膛压力,只好将部分CO烟气直接从烟囱排放,造成大量化学能和高温余热损失,影响装置运行经济效益,同时也对环境造成污染; ⑵ CO余热锅炉蒸汽过热能力偏低,过热自产蒸汽和油浆蒸发器产生的外来蒸汽(共50t/h),过热后蒸汽温度仅400℃左右。由外取热器产生的35t/h外来中压蒸汽只好直接串入低压蒸汽管网,造成高品位能源的浪费。与同类CO余热锅炉装置相比,少产蒸汽10~20t/h左右。 为提高CO余热锅炉的烟气处理能力,提高余热锅炉抗低温露点腐蚀能力,增加CO余热锅炉蒸汽产量和蒸汽过热能力,提高装置经济效益,荆门分公司于2001年3月对CO余热锅炉进行综合节能改造,并于2001年5月正式投入使用。 2 CO余热锅炉节能改造的设计 2.1 设计依据 ⑴ CG-BQ84/506-68-3.82/420型燃烧式CO余热锅炉图纸; ⑵ CG-BQ84/506-68-3.82/420型燃烧式CO余热锅炉热力计算书; 2.2 设计原则 ⑴ 采用稳妥可靠技术,并具有先进性,满足节能环保要求; ⑵ 增设旁通烟道,降低锅炉尾部受热面烟气流动阻力,满足装置满负荷运行余热回收要求; ⑶ 改造后全部中压蒸汽进余热锅炉过热,温度达到410℃; ⑷ 提高省煤器进水温度,防止省煤器腐蚀; ⑸ 增加吹灰措施,设置蒸汽吹灰器,蒸汽吹灰器采用自动控制。 2.3 设计基础数据
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